Informe Servicio de Overhaul de Chancadora 60x113 - Antapaccay Rev02
Informe Servicio de Overhaul de Chancadora 60x113 - Antapaccay Rev02
Informe Servicio de Overhaul de Chancadora 60x113 - Antapaccay Rev02
ejecución del
INFORME OVERHAUL CHANCADORA PRIMARIA servicio:
Chancado
60”X113” - ANTAPACAY Primario
PLANTA CHANCADO
INFORME: OVERHAUL
CHANCADORA PRIMARIA 60”X113”
SETIEMBRE - 2019
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INDICE
1. Antecedentes……………………………..………………………….3
2. Objetivos...………………………..………………….……………….3
3. Alcances...………………………..…………………………………..3
4. Trabajos emergentes..…………..…………………………………..5
5. Observaciones………………………..……………………………...6
3.1.1. Seguridad
3.1.2. Técnicas
6. Recomendaciones......…………..………………..………………..10
7. Conclusiones……....…………………………….…………………11
8. Anexos……………………………………………………………….13
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1. ANTECEDENTES:
El presente informe es resultado del SERVICIO DE OVERHAUL DE LA CHANCADORA PRIMARIA 60”X113”, el
cual se nos adjudicó con los siguientes datos:
N° de cotización: 13483 Rev. 01
N° de Orden de Compra: M75701
Monto: USD 281,095.83
Dueño de contrato: Ing. Alan Aguilar
Fecha de inicio: 11-09-2019
Fecha final: 15-09-2019
Nombre Supervisor de campo Contratista: Renato Mendez / Alex Valencia
Nombre Supervisor de seguridad Contratista: Paulo Linares/ Renzi Vizcarra
2. OBJETIVOS:
- Realizar el Overhaul de la chancadora giratoria 60”x113” cumpliendo los procedimientos y protocolos
señalados por el fabricante.
- Cumplir con los tiempos programados para la ejecución de las diferentes actividades ejecutadas en el
Overhaul de la chancadora giratoria 60”x113”.
- Realizar la puesta en marcha del equipo incluyendo las pruebas y asentamiento en vacío, como las pruebas
con carga y monitoreo de parámetros de operación.
3. ALCANCES:
Lista de tareas o actividades consideradas en las bases de licitación:
Hora
Hora
de Descripción de la tarea (Alcances) Observaciones
final
inicio
09:00 OVERHAUL CHANCADORA PRIMARIA 60”X113” TRAYLOR TIPO NT 00:30
11/09 15/09
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4. TRABAJOS EMERGENTES:
Tareas o actividades solicitadas por el supervisor de Antapaccay y que fueron ejecutadas, previa
autorización en formato por el líder de parada. Esta actividad se considera REGULARIZACION.
Hora de Descripción de la tarea (Alcances) Hora Observaciones
inicio final
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5. OBSERVACIONES:
5.1. SEGURIDAD:
PLUS
Ítem Descripción
Se mejora demarcación de área y se ubican vigías para restringir los accesos durante los izajes de
1.
componentes de la Chancadora.
Durante la ejecución de la actividad se reforzó mantener el área limpia y ordenada en todo momento
2.
con la finalidad de evitar algún evento por estas condiciones.
Cambiar el diseño de las barandas empernadas en carrito excéntrico, ya que al desempernar complica
3.
la actividad, por ello se debería de cambiar por unas barandas embonables.
5.2. TECNICAS:
PLUS
Ítem Descripción
1. ENTREGA DEL EQUIPO:
La entrega del equipo luego de la limpieza por parte del personal de operaciones se realizó a las 9:00
a.m. aproximadamente. Luego de esto el personal de FLS procedió a realizar el bloqueo respectivo del
equipo para dar inicio a las actividades de desmontaje.
2. DESMONTAJE DE SPIDER:
Se realizaron las siguientes actividades:
- Desmontaje de tuercas de pernos Superbolt.
- Desmontaje de pernos Superbolt (04 unidades) con apoyo de Jib Crane.
- Desmontaje de cúpula con apoyo de Jib Crane.
- Desmontaje del Spider con apoyo de Jib Crane.
3. DESMONTAJE DE MAINSHAFT:
Luego del desmontaje del Spider se procedió a realizar el desmontaje del Mainshaft con el apoyo del Jib
Crane, este componente fue ubicado en el pozo de mantenimiento en el nivel 0 para su posterior
inspección.
4. DESMONTAJE DE EJE EXTENSIÓN Y VOITH:
Se procedió a realizar el desmontaje de las guardas que protegen el sistema de transmisión,
posteriormente se realizó el desmontaje del eje extensión y el Voith con el apoyo del monorriel de 02
Ton. ubicado en el 4to nivel del edificio.
5. DESMONTAJE DE CONTRAEJE:
Se procedió a realizar el desmontaje del contraeje con el apoyo de un carro de accionamiento hidráulico
(Suministrado por la empresa Marco) y con el uso de maniobras empleando tecles de cadena de 05 Ton.
6. DESMONTAJE DE CONJUNTO ACUMULADOR Y VALVULA DE ALIVIO:
Se procedió a realizar el desmontaje del conjunto acumulador y válvula de alivio, previamente se realizó
la purga del sistema con la apertura de la válvula de aguja V1, se desacoplaron las bridas y se protegió
las tuberías para evitar la contaminación. Se dio pase a la empresa Marco para que pueda instalar las
mangueras para la ejecución del flushing de las líneas.
7. DESMONTAJE DE CORAZAS DE SPIDER:
Se procedió a realizar el desmontaje de las corazas del Spider, previamente se tuvo que cortar las cabezas
de los pernos, debido a que estos se encontraban embebidos en el epoxico que fue vaciado en una
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anterior oportunidad. Se realizo el soldeo de 03 orejas para el izaje y se empleó tecles de palanca para
desmontar de forma horizontal este componente.
8. DESMONTAJE DE HIDROSET:
Se procedió a realizar el desmontaje del Hidroset, para lo cual se ingresó el carro de mantenimiento de
la excéntrica al interior de la cámara de compensación. Se procedió a realizar la desconexión de las líneas
del sistema hidráulico y de lubricación y al drenaje del aceite remanente en ambos sistemas. A
continuación, se realizó el desmontaje de las 32 tuercas y 32 contratuercas que sujetan el Hidroset al
Bottom Shell con el uso de pistola neumática de 1 ½” y llave hidráulica (Hytorc). Se apoyo la mesa del
carro excéntrico y se procedió a descender el conjunto, posteriormente se retiró el componente de la
cámara de compensación con el carro de mantenimiento. En este punto fue desmontado con el apoyo
del Jib crane y colocado en el nivel 04 para su posterior evaluación (Pruebas de hermeticidad).
9. DESMONTAJE DE SPIDER BUSHING:
Se procedió a realizar el desmontaje del Spider bushing empleando los pernos extractores y con el apoyo
del Jib crane. Previamente se realizó el desmontaje del sello y el anillo retenedor. Posteriormente se
procedió a realizar la inspección y control dimensional del alojamiento encontrándose este en buenas
condiciones.
10. DESMONTAJE DE LINERS DE BOTTOM SHELL:
Se procedió a realizar el desmontaje de los liners del Bottom Shell, esta actividad se requiere realizar con
la finalidad que pueda ingresar la llave hidráulica para poder desmontar las tuercas que sujetan el Bottom
plate. Se desmontaron en total 06 liners con el apoyo del Jib crane. Esta actividad se realizó en el carro
de mantenimiento de la excéntrica dentro de la cámara de compensación.
11. DESMONTAJE DE EXCENTRICA:
Se procedió a elevar la mesa del carro de mantenimiento de la excéntrica hasta que haga contacto con
la parte inferior del Bottom plate, posteriormente se realizó el desmontaje de las 08 tuercas del Bottom
plate y se procedió a descender la mesa de manera lenta hasta retirar por completo el conjunto. Se retiro
el carro de mantenimiento al exterior de la cámara de compensación y se procedió al desmontaje de la
excéntrica con el apoyo del Jib crane.
12. DESMONTAJE DUST BONNET Y OUTER BUSHING:
Se procedió a realizar el desmontaje del Dust Bonnet con el apoyo del Jib crane, previamente se
desmontaron los 12 pernos M36 que lo unen al Bottom Shell. Posteriormente se procedió al desmontaje
del Outer bushing para lo cual se realizó 02 cortes longitudinales separados 02 pulgadas. Se procedió a
desmontar este componente con el empleo del Jib crane. Se realizo la limpieza, inspección y control
dimensional del alojamiento del Outer bushing (Ver Tabla N°1)
13. PRUEBA DE HIDROSET:
Se realizo la prueba de hermeticidad del Hidroset con la finalidad de determinar el estado del sello
(Detectar fugas). Para lo cual se empleó una viga diseñada montada en la parte superior del pistón y
sujetada con pernos a través de los agujeros de la brida del cilindro Hidroset. Se conecto una bomba
hidráulica a través de la tubería de 3” de ingreso de aceite hidráulico y se presurizo a 200 psi. Se coloco
un reloj comparador en la parte superior con la finalidad de visualizar el desplazamiento del pistón.
14. DESMONTAJE DE EXCENTRICA Y ECCENTRIC WEARING RING:
Se procedió a realizar el desmontaje de la excéntrica del carro de mantenimiento con el apoyo del Jib
crane, este componente presentaba rayaduras en toda la superficie del cuerpo excéntrico, fue ubicada
en el nivel 0 del edificio de chancado. De igual forma se realizó el desmontaje del Eccentric wearing ring,
este componente presentaba rayaduras y huellas de quemaduras (Inoperativo). Se procedió a realizar la
limpieza del Bottom plate y la inspección de los pines insertados en este plato, estos se encontraban en
buen estado (No presentaban desgaste ni deformación).
15. CORTE CON OXIFLAMA PERNOS DE CORAZAS:
Se procedió a realizar el corte de los pernos que aseguran las corazas del Spider. Para ejecutar estas
actividades de corte se tuvo que posicionar el Spider de costado para que el soldador pueda realizar esta
actividad sin riesgos. Esta condición fue generada por un deficiente vaciado de la resina epóxica en un
anterior trabajo de montaje de las corazas.
16. MONTAJE DE OUTER BUSHING:
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Se procedió a realizar el montaje del Outer bushing para lo cual se introdujo este componente en un
recipiente diseñado para este objetivo y se realizó el enfriamiento del mismo empleando 02 termos
criogénicos con nitrógeno líquido. Luego de enfriar al buje por espacio de 01 horas se procedió a realizar
en montaje empleando 03 espárragos como guías, instalados en los agujeros de los pernos del Dust
Bonnet. Se verifico que el asentamiento de este componente en el alojamiento sea el adecuado y
adicionalmente la coincidencia de los agujeros para la instalación de los 12 pernos M36 que aseguran el
Dust Bonnet.
17. MONTAJE DE ECCENTRIC WEARING RING NUEVO:
Se procedió a realizar el montaje del Eccentric wearing ring nuevo con el apoyo del Jib crane, se verifico
que este componente quede totalmente asentado sobre el Bottom plate.
18. MONTAJE DE EXCENTRICA SOBRE BOTTOM PLATE:
Se procedió a realizar el montaje de la excéntrica sobre el Eccentric wearing ring, se aplicó una capa
delgada de aceite previamente sobre este. En la maniobra de asentamiento de este componente se
verifico que la pestaña inferior de la Excéntrica encaje completamente en el Eccentric wearing ring. Se
realizo la medición de la altura B y C para el cálculo del Mountang distance.
19. MONTAJE DE EXCENTRICA EN BOTTOM SHELL:
Se procedió a ingresar el carro de mantenimiento de la excéntrica al interior de la cámara de
compensación. Con la excéntrica ya ubicada debajo del alojamiento del Outer Bushing se procedió a
realizar la instalación de los gasket 02 unidades de 1/16” y 01 unidad de 1/32”. Se verifico que estos
gasket coincidan con los agujeros en el Bottom plate y el traslape de los mismos sea adecuado (No se
superpongan). Posteriormente se aplicó aceite ISO VG 320 en buena cantidad al cuerpo de la excéntrica
con el objetivo que forme una capa de lubricación con el Outer bushing al momento del montaje. Se
procedió a levantar la mesa del carro excéntrico y encajar la Excéntrica de forma lenta, se instalaron las
08 tuercas M56 y se procedió a ajustar y torquear. El torque se realizó en tres etapas alcanzando en la
última de ellas el valor indicado en el manual del equipo 11 817 Nm.
20. MONTAJE DE CORAZAS DE SPIDER:
Se procedió a realizar el montaje de las Corazas del Spider, previamente se realizó la limpieza superficial
de la zona de asentamiento y la instalación de las barreras de contención del backing, estas fueron
fabricadas empleando Tecnopor de 2” de espesor. Luego se realizó el montaje de las corazas empleando
01 tecle de palanca de 05 Ton. para nivelar la maniobra y los componentes se puedan instalar de forma
horizontal.
21. MONTAJE DE CONTRAEJE:
Se procedió a realizar el montaje del contraeje con el apoyo del carro hidráulico (Marco), se instalaron
02 gasket de 1/32” en la brida del contraeje. Previamente se aplicó azul de prusia en la cara activa del
piñón, se ajustaron los pernos y se procedió a girar el contraeje en sentido horario con la finalidad de
determinar la posición de la pisada. Se realizo la medición del backlash y se procedió a desmontar el
contraeje con el apoyo del carro excéntrico para la inspección respectiva del contacto.
22. APLICACIÓN DE EPOXICO EN CORAZAS SPIDER:
Luego de realizar el montaje de las corazas se procedió a aplicar backing a ambas corazas. En total se
emplearon 10 baldes de epóxico de la marca Loctite PC 9020 L. Durante la preparación de este
componente se realizó los controles necesarios para mantener una temperatura apropiada para el
vaciado. Se dejo curar el compuesto por espacio de 04 horas, durante las cuales no se realizó actividad
alguna con el Spider. Posteriormente se dio pase a la empresa encargada del reforzamiento del cuerpo
del Spider con la instalación de liners.
23. FABRICACIÓN DE AGUJEROS DE BOTTOM PISTON, INSTALACIÓN DE PINES NUEVOS Y MONTAJE DE
BOTTOM PISTON WEARING RING:
Se realizo la perforación de nuevos agujeros en la cara superior del Bottom pistón debido a que los que
estaban en uso se encontraban con desgaste y desbocados. Se realizo la instalación de pines nuevos y
posteriormente de realizo la instalación del Bottom piston wearing ring, se verifica que este componente
quede correctamente asentado.
24. MEDICIÓN DE BACKLASH INICIAL:
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Se realizo la primera medición del backlash luego del montaje de la Excéntrica y el Contraeje. La medición
inicial encontrada fue de 1.145 mm. Al realizar la inspección de la pisada se encontró que esta se
encontraba muy metida (hacia el interior del equipo) por lo que se definió realizar la instalación de 02
gasket adicionales de 1/32” en la brida del contraeje.
25. MONTAJE DE SPIDER BUSHING:
Se procedió a realizar el montaje del Spider bushing con el apoyo del Jib Crane, previamente se realizó
los controles dimensionales y la limpieza superficial respectiva. Se ajusto los pernos M36 de este
componente a un torque de 1389 Nm.
26. FABRICACIÓN DE REFUERZOS DE SPIDER:
Se realizo la fabricación de refuerzos en plancha antidesgaste según las medidas de plano y
levantamientos realizados en campo. Es importante señalar que esta es una mejora solicitada por el
cliente en base al desgaste observado en campo en la parte superior del nervio que se encuentra al
costado de los bolsillos del Spider.
27. MONTAJE DE HIDROSET:
Se procedió con el montaje del Hidroset para lo cual se colocó el componente sobre el carro excéntrico
con apoyo del Jib crane. Se ingreso el carro al interior de la cámara de compensación y se procedió a
elevar la mesa para instalar el Hidroset, previamente se instalaron los 02 Oring. Se procedió a instalar
las tuercas M56 y a realizar el torqueo respectivo, el mismo que se realizó en tres etapas hasta llegar al
valor de 11817 Nm.
28. MONTAJE FINAL DEL CONTRAEJE:
Luego de realizar las verificaciones de backlash y pisada, el contraeje quedo instalado empleando 04
gasket de 1/32” en la zona de la brida. Posteriormente se realizó el ajuste de los pernos y el torqueo
respectivo quedando estos en un valor de 3341 Nm.
29. MONTAJE DE DUST BONNET:
Se realizo en montaje del Dust Bonnet, previamente se realizó la instalación del gasket y se procedió a
ajustar los 12 pernos M36 a un torque de 1389 Nm.
30. MEDICIÓN DE BACKLASH Y VERIFICACIÓN DE CONTACTO ENTRE DIENTES:
Los datos grabados tanto en el piñón como en la corona para NBL sonde de 0.009” (2.286 mm), en la
hoja de montaje y mantenimiento del equipo señala que el rango es de 2.30 mm a 2.59 mm. Luego de
realizar las mediciones correspondientes el backlash quedo regulado en 2.39 mm. En la excéntrica
quedaron instalados 02 gasket de 1/16” y 01 unidad de 1/32”, en el contraeje quedaron instalados 04
gasket de 1/32”. Adicionalmente se verifico la pisada de los dientes piñón y corona quedando estos en
el patrón recomendado.
31. MONTAJE DE EJE EXTENSIÓN Y VOITH:
Se procedió a realizar el montaje del eje extensión y el acople de seguridad (Voith), el acopl de seguridad
se configuro para liberarse a 42.7 KN-m, tal como lo señala en manual del equipo. Los pernos del eje
extensión y del Voith fueron ajustados a un torque de 470 Nm.
32. MONTAJE DE MAGUERAS HIDRAULICAS Y DE LUBRICACIÓN:
Se realizo el montaje de las mangueras del sistema hidráulico y de lubricación, estas fueron instaladas
con sus respectivos empaques y pernería correspondiente. Se realizo la inspección de fugas en estas
conexiones luego del arranque del equipo, encontrándose todo hermético.
33. MONTAJE DE LINERS DE BOTTOM SHELL:
Se realizo el montaje de los liners del Bottom Shell con el apoyo del Jib crane. Se instalo la pernería
correspondiente y se realizó el ajuste respectivo.
34. INSTALACIÓN DE GUARDAS DE EJE EXTENSIÓN Y VOITH:
Se procedió a realizar la instalación de las guardas del Eje extensión y Voith, se instalaron nuevos pernos
Hilti debido a que los existentes se encontraban deteriorados.
35. CAMBIO DE BOMBA DE LUBRICACIÓN:
Se realizo el cambio de una bomba de lubricación por un componente nuevo, se realizó al ajuste de las
conexiones respectivas. Se tomo todas las previsiones para evitar ingreso de contaminación en el
sistema.
36. MONTAJE DE MAINSHAFT:
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Se realizo el montaje del Mainshaft, previamente se realizó el pulido del Mainshaft wearing ring y la
limpieza de los sellos de aceite y polvo, en todos los casos los componentes se encontraban en buen
estado (Componentes de reciente cambio).
37. MONTAJE DE ACUMULADOR Y VALVULA DE ALIVIO:
Se realizo el montaje del conjunto acumulador y válvula de alivio el cual era un componente reparado.
Previamente en taller se realizó la calibración de la válvula de alivio quedando está regulada a un valor
de 670 psi. El acumulador se cargó a 400 psi. Luego de la instalación de este conjunto se realizó la purga
de aire del sistema a la altura del Hidroset.
38. MONTAJE DEL SPIDER:
Se procedió a realizar el montaje del Spider, se tuvo especial cuidado en encajar adecuadamente el
Mainshaft sleeve con el Spider bushing e igualmente con los alojamientos (Bolsillos) del Spider.
Posteriormente se realizó el montaje de los pernos Superbolt y el ajuste de las tuercas.
39. MONTAJE DE PROTECCIONES DE NERVIOS:
Se realizo el montaje de las protecciones fabricadas para los nervios que se encuentran al costado de los
bolsillos del Spider 04 unidades en total, se instalaron y ajustaron los pernos que aseguran a estas
protecciones.
40. MONTAJE DE CUPULA:
Se procedió a realizar el montaje de la cúpula con el apoyo del Jib crane, a solicitud del cliente se aseguró
esta soldando dos placas al costado de ambos brazos del Spider. Esto último con la finalidad que el
componente no se caiga durante la operación del equipo.
41. FIN DE LABORES DE MONTAJE:
Las labores de montaje se culminaron el día 14/09 a las 11:50 p.m. aproximadamente.
42. INICIO DE PRUEBAS DE ASENTAMIENTO:
Las pruebas de asentamiento en vacío se realizaron el día 15/09 a las 09:40 a.m., empleando 02 llantas
instaladas a ambos lados de la cámara de chancado por espacio de 3.5 horas aproximadamente. Se
realizo en monitoreo de los parámetros de operación encontrándose estos en los valores
recomendados.
43. INICIO DE PRUEBAS CON CARGA:
Las pruebas de asentamiento con carga se realizaron el día 15/09 a la 1:15 p.m., la alimentación inicial
fue de 3000 Ton/h. Se realizo en monitoreo de los parámetros de operación encontrándose estos en los
rangos recomendados. Se fue incrementando el tonelaje de manera gradual hasta alcanzar el régimen
normal de operación. Se realizo el monitoreo respectivo durante todo el turno noche, durante el mismo
el equipo trabajo en los parámetros recomendados.
6. RECOMENDACIONES:
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7. CONCLUSIONES:
Los trabajos se culminaron de forma satisfactoria y al 100%.
% de Horas Horas Desviaciones
Descripción de actividades cumpli progra ejecutad
miento madas as
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8. ANEXOS:
8.1. Informe fotográfico
Foto N°3: Desmontaje de Eje extensión Foto N°4: Desmontaje de Acople de seguridad (Voith)
Foto N°5: Desmontaje de Contraeje Foto N°6: Desmontaje de Conjunto Acumulador – Válvula de
alivio.
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Foto N°7: Desmontaje de Corazas del Spider Foto N°8: Desmontaje del Hidroset
Foto N°9: Desmontaje de Spider bushing Foto N°10: Desmontaje de Liners del Bottom Shell
Foto N°11: Desmontaje de Excentrica assembly Foto N°12: Desmontaje de Outer bushing
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Foto N°13: Prueba de hermeticidad de sello de Hidroset Foto N°14: Desmontaje de Eccentric wearing ring
Foto N°15: Corte de pernos de las Corazas del Spider con oxiflama Foto N°16: Montaje de Outer bushing
Foto N°17: Montaje de Eccentric wearing ring Foto N°18: Montaje de Excéntrica sobre Eccentric wearing ring
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Foto N°19: Montaje de Excentrica en Bottom shell Foto N°20: Montaje de Corazas nuevas en Spider
Foto N°21: Montaje de Contraeje Foto N°22: Vaciado de backing en corazas de Spider
Foto N°23: Fabricación de agujeros en Bottom piston y montaje Foto N°24: Primera medición de Backlash
de Bottom piston wearing ring
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Foto N°25: Montaje de Hidroset Foto N°26: Montaje de Spider bushing, sello y Retainer de Spider
bushing.
Foto N°27: Fabricación de refuerzos de nervios de Spider Foto N°28: Montaje final de Contraeje
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Foto N°31: Torqueo de pernos de Hidroset Foto N°32: Montaje de Eje extensión y Voith
Foto N°33: Montaje de mangueras hidráulicas y de lubricación Foto N°34: Vaciado de backing en corazas de Spider
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Foto N°37: Montaje de conjunto acumulador y válvula de alivio Foto N°38: Montaje de Spider
Foto N°39: Montaje de protecciones de Nervios al costado de los Foto N°40: Montaje de cupula
bolsillos del Spider
Foto N°41: Ajuste de tuerca de pernos Superbolt Foto N°42: Monitoreo de parámetros de operación durante
arranque en vacío y alimentación de carga al equipo.
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TURNO NOCHE
CARGO
FECHA NOMBRE PERSONAL HORAS TRABAJADAS
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UND. Flsmidth
30 Extensión trifásica mennekes- mennekes 01
Extensiones para dado con encastre de ¾ x 4” UND. 06 Flsmidth
31
32 Máquinas de soldar completa UND. 05 Flsmidth
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Atte.
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